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第470章 印度传统甜点产业升级计划的区域适配难题

为提升设备实用性,团队特别优化了模块切换效率,通过简化插拔流程、优化接口设计,将模块切换时间控制在10分钟以内,即使是小型作坊的普通工人,经过简单培训也能熟练操作,避免因切换复杂影响生产效率。同时,针对印度部分地区电力不稳定的问题,模块还内置了应急供电储备功能,可在断电后维持核心温度30分钟,减少因突发情况导致的产品损耗。

成本控制是此次改造的关键诉求,陈曦团队通过“批量采购模块零件+简化非核心功能”的方式,大幅降低改造成本。团队联合国内零部件供应商,批量采购控温元件、蒸汽发生器、保温材料等核心零件,通过规模化效应将零件采购成本降低40%;同时,剔除模块中与印度甜点工艺无关的非核心功能,聚焦高低温控制与基础参数记录,进一步压缩制造成本。最终,单台糕小默3.0设备的改造成本从最初预估的2000欧元降至1200欧元,降幅达40%,完全符合印度中小企业的资金承受能力,也为后续规模化推广奠定了基础。

在设备改造推进的同时,区域试点方案也同步敲定。陈曦团队结合印度南北甜点产业分布特点,选择北方德里(奶制甜点核心区)与南方钦奈(米制甜点核心区)作为首批试点城市,各投放20台改造后的糕小默3.0设备,覆盖不同规模的甜点作坊(大型工厂5家、中型作坊10家、小型作坊5家),确保试点数据的全面性与代表性。试点期间,团队将重点收集四大核心数据:设备故障率(目标≤3%)、甜点品质达标率(目标≥90%)、生产效率提升幅度(目标≥30%)、作坊主满意度(目标≥85%),通过数据分析判断设备适配性,为后续参数优化提供依据。

为保障试点工作顺利推进,陈曦团队在两地分别组建了技术支持小组,提供“设备安装+操作培训+实时运维”的一站式服务。在德里,技术人员针对古拉布贾蒙等奶制甜点的制作流程,培训作坊工人如何通过低温模块设定最佳定型温度、调节保温时长,同时讲解设备日常维护与故障排查技巧;在钦奈,重点培训高温模块的蒸汽压力调节、蒸煮时长设定,帮助工人掌握派萨等米制甜点的标准化生产方法。此外,团队还为每家试点作坊配备了专属对接人员,实时收集使用反馈与工艺需求,确保问题及时响应、快速解决。

试点工作启动初期,设备虽基本满足南北工艺需求,但仍暴露出部分适配问题。德里的部分作坊反馈,低温模块的保温时长仅30分钟,对于批量生产古拉布贾蒙而言,保温时间不足导致部分产品定型不充分,口感偏硬;钦奈的作坊则反映,高温模块的蒸汽压力设定为0.8MPa,压力过高导致米制甜点表面过度硬化,影响口感。陈曦团队第一时间赶赴现场,采集具体数据,结合当地工艺特点调整参数:将低温模块的保温时长从30分钟延长至45分钟,确保批量生产时产品定型稳定;将高温模块的蒸汽压力从0.8MPa降至0.6MPa,同时优化蒸汽喷射角度,使温度均匀分布,改善甜点口感。

经过一个月的试点运行与参数优化,设备适配性与运行效果显着提升,试点数据远超预期。德里地区的奶制甜点品质达标率从试点前的75%飙升至92%,产品损耗率从20%降至8%,部分大型作坊的生产效率提升35%,作坊主反馈“改造后的设备精准控制低温,再也不用担心夏天产品定型失败,批量生产的一致性也大幅提升”;钦奈地区的米制甜点生产效率提升40%,同批次产品口感差异率从15%降至5%,品质达标率稳定在90%以上,小型作坊主表示“设备操作简单,蒸汽压力稳定,比手工蒸煮省工省力,产品卖相也更好了”。

试点成果得到了印度政府与行业协会的高度认可。印度食品加工部官员专程前往两地考察,对改造后的糕小默3.0设备给予充分肯定,当场决定追加50台设备采购订单,要求覆盖印度中部城市,扩大试点范围;印度甜点协会更是将其评为“年度最佳产业升级设备”,邀请陈曦团队在年度行业峰会上分享设备研发与适配经验,为林记设备打开印度市场奠定了坚实基础。

此次印度传统甜点产业升级方案的设计与落地,让陈曦的角色实现了重要转型。他不再局限于单一设备的研发升级,而是针对跨国区域的工艺差异,设计出兼具适配性、经济性与实用性的定制化产业解决方案,从“设备研发专家”成功升级为“国际化产业解决方案顾问”。林默对陈曦的工作给予高度评价:“陈曦团队精准抓住了印度南北区域的工艺核心差异,通过模块化改造与试点优化,既解决了适配难题,又控制了成本,为我们非遗数字化模式的跨国输出提供了可复制的模板,也展现了林记在国际产业升级领域的核心竞争力。”

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